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對于高溫高壓泵內(nèi)部流場的研究現(xiàn)狀

作者:無錫市盛瑞高壓泵閥廠 來源:gaoyabeng123 發(fā)布時間:2017-04-18 瀏覽:252

為了設(shè)計出高效可靠的高溫高壓泵水力模型,必須掌握其內(nèi)部流場特性。隨著CFD技術(shù)的不斷普及,使得泵內(nèi)部的流場分布得以準(zhǔn)確直觀的體現(xiàn),基于流場對高溫高壓泵流場的模擬計算日益增多 ,泵內(nèi)部的流場分析對改善其水力設(shè)計具有重要的指導(dǎo)意義。張野等研究了硼酸濃度的大小對核主泵的性能影響,得出硼酸濃度對核主泵性能影響甚微,由此驗證了清水代替硼酸溶液作為模擬、試驗介質(zhì)是可行的。在進(jìn)行核主泵性能試驗時可用清水代替介質(zhì),以減輕試驗驗證的難度。

針對高溫高壓泵的設(shè)計工況,張玉等利用數(shù)值模擬得到了高溫高壓泵流場和葉片區(qū)域的壓力、速度及渦量分布,隨著流道的逐漸擴(kuò)張,靜壓{zd0}值出現(xiàn)在泵殼外壁,且沿葉輪徑向方向壓力梯度逐漸增大,根據(jù)流線分布表明等截面的壓水室流動十分復(fù)雜。導(dǎo)葉的進(jìn)口處、葉片出口處區(qū)域和核主泵出口段靠近壁面處有相對較大的渦量,并出現(xiàn)較明顯的流動分離,由此提出流動分離可能是影響核主泵效率的因素之一。

對于小流量工況,泵流動穩(wěn)定性下降,龍云等利用ANSYS以核主泵為模型針對小流量工況下的不穩(wěn)定流動進(jìn)行分析,推斷出小流量工況下泵殼中心出口使沿葉輪旋轉(zhuǎn)方向的主流與出口處的液體相互之間發(fā)生摩擦和碰撞,造成能量損失,導(dǎo)致內(nèi)部流場分布不均勻,并認(rèn)為對稱性結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致葉輪葉片進(jìn)口和出口復(fù)雜旋渦的原因之一。

綜上所述,高溫高壓泵內(nèi)部流場主要受旋渦數(shù)量、流動分離的影響,結(jié)構(gòu)的布置、蝸殼截面的選取以及運行工況對內(nèi)部流場影響很大,在進(jìn)行水力設(shè)計時應(yīng)注意考慮,以減少內(nèi)部流動損失,提高水力效率。

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鄭重聲明:資訊 【對于高溫高壓泵內(nèi)部流場的研究現(xiàn)狀】由 無錫市盛瑞高壓泵閥廠 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫www.cqwqw.cn)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請你提供相關(guān)證明及申請并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
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