在進行鉆削微量潤滑加工時,由于鉆削加工單位時間內切屑的切除體積大,所以散熱性很差?,F以M6的底孔為例,其目標值進給速度設定為6000mm/min。在開始基礎試驗中,由于切屑粘刀造成切屑在鉆溝中堵塞而導致鉆頭折斷。在提高轉數度試驗時發(fā)現,鉆削能否正常進行與鉆尖的溫度密切相關,為此對鉆尖折斷的過程進行推測,把鉆頭溫度作為評價的項目之一進行了研究。
通常,鉆削微量潤滑加工,采用的是噴霧內冷式微量潤滑,噴霧冷卻劑是從鉆頭部分噴出,但實際鉆削時間很短,只有在這段時間,噴霧冷卻劑才起作用。此外,冷卻劑噴射到鉆頭溝槽內可抑制粘刀,但切屑的不利影響依然存在。因此,把冷卻劑供給的結構做成也可從鉆頭外周噴射冷卻劑的結構形成,我們把這種模式稱作“通過鉆頭排屑溝模式”,其彈簧夾頭孔部形成溝道,鉆頭柄部形成溝道、孔等的結構形式,根據不同的切削加工方法,其結構形式也有所不同。采用這樣的結構形式,利用接近、軸移動等非切削時間可使霧狀冷卻劑粘附在鉆溝上,可獲得霧狀冷卻劑的冷卻效果。但應注意的是,如設計不當,就不能獲得充分的冷卻潤滑效果,相反還會出現阻礙切屑的排出。