摘要:
該公司變脫塔原來(lái)是鼓泡吸收+噴淋塔,由于脫硫效率低(入口H2S 90-120mg/Nm3,出口H2S 40-60mg/Nm3),2020年7月由東獅公司進(jìn)行改造設(shè)計(jì),變脫塔采用東獅公專利技術(shù)——無(wú)填料傳質(zhì)技術(shù)改造,8月初技改完后投運(yùn),初期使用酞菁鈷類催化劑,脫硫凈化度大幅度提高,出口硫化氫降至25mg/Nm3以下,為了進(jìn)一步提高凈化度,決定采用東獅的高硫容抑鹽技術(shù)進(jìn)一步調(diào)整。
10月底將原催化劑改為DSH高硫容抑鹽脫硫催化劑,調(diào)試期間在沒(méi)有補(bǔ)充堿源的情況下溶液堿度沒(méi)有太大變化,副反應(yīng)得到了有效控制,副鹽沒(méi)有增長(zhǎng),脫硫效率達(dá)到了97%以上,脫硫精度達(dá)到了3mg/Nm3以下,同時(shí)運(yùn)行費(fèi)用也大幅度降低(由于可以降低溶液循環(huán)量每天節(jié)約電費(fèi)約860元左右)。
關(guān)鍵詞:DSH催化劑、變換氣、脫硫精度、降低運(yùn)行費(fèi)用 提高操作彈性
一、裝置簡(jiǎn)介:
1、運(yùn)行工藝參數(shù)(使用DSH催化劑前):
(1)變換氣量:30000Nm3/h
(2)變換氣壓力:1.4MPa
(3)入口H2S含量90-120mg/Nm3,
(4)溶液循環(huán)量:200-250m3/h
(5)脫硫液溫度:40-44℃
(6)再生壓力:0.38-0.4MPa
(7)溶液保有量:130m3
2、主要設(shè)備配置情況:
3、工藝流程簡(jiǎn)述:
(1)變換氣流程:
變換氣經(jīng)氣液分離器后進(jìn)入變脫塔底部,在塔內(nèi)自下而上依次經(jīng)過(guò)4層QYD內(nèi)件,與從塔頂下來(lái)的溶液充分接觸,吸收變換氣中的H2S氣體,后經(jīng)氣液分離器回到壓縮工段。
(2)脫硫液流程:
再生后的脫硫貧液經(jīng)液位調(diào)節(jié)器進(jìn)入貧液槽,再經(jīng)溶液泵輸送到變脫塔頂部,在變脫塔內(nèi)自上而下依次折流經(jīng)過(guò)4層QYD內(nèi)件,
吸收H2S后的脫硫富液在系統(tǒng)壓力作用下從塔底經(jīng)自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門(mén)輸送到再生槽頂部的噴射器內(nèi),吸收空氣中的氧使催化劑得到再生,在經(jīng)液位調(diào)節(jié)器進(jìn)入貧液槽循環(huán)使用。
(3)硫泡沫流程:
從再生槽頂部浮選出的硫泡沫進(jìn)入硫泡沫儲(chǔ)槽,在經(jīng)泡沫泵輸送的板框壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾,過(guò)濾水分后的硫膏摻少量脫硫廢液利用液下泵輸送到熔硫釜進(jìn)行熔硫,加工成的硫磺作為產(chǎn)品出售。
4、裝置特點(diǎn):
(1)變脫塔空速高,改造前使用泡罩吸收時(shí)有液泛現(xiàn)象,造成變脫塔阻力高;
(2)變脫壓力高,變換氣中CO2含量高、分壓大,對(duì)堿液吸收H2S產(chǎn)生一定影響;
(3)吸收劑為NaOH。
二、存在問(wèn)題及原因分析:
1、變脫后硫化氫偏高(20-30mg/Nm3),原因分析:
(1)原塔徑小,塔內(nèi)氣速高,脫硫液與變換氣接觸時(shí)間短,影響吸收效果;
(2)催化劑氧化溶液中HS-不徹底,溶液質(zhì)量差,影響吸收效果;
(3)PH值偏低,降低了堿液吸收H2S的速率;
(4)變換氣中CO2含量高(大約在30%左右),分壓大,造成溶液中NaHCO3與Na2CO3的比例失調(diào)。
2、變脫塔阻力偏高(25-40KPa),超過(guò)正常運(yùn)行指標(biāo),原因:
(1)溶液質(zhì)量差,懸浮硫高,塔內(nèi)發(fā)泡形成氣阻;
(2)塔內(nèi)控制液位高,下液不暢,形成氣阻,導(dǎo)致塔壓差波動(dòng);
三、解決措施:
1、根據(jù)上述原因分析,經(jīng)雙方領(lǐng)導(dǎo)溝通,決定在不改變?cè)瓉?lái)工藝、設(shè)備的情況下,將原催化劑更換為東獅公司生產(chǎn)的“東獅”牌DSH高硫容抑鹽脫硫催化劑,充分利用DSH催化劑硫容高、抑鹽、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn),通過(guò)優(yōu)化溶液組分,改善溶液質(zhì)量,達(dá)到提高脫硫效率的目的。
2、利用DSH高硫容催化劑抑鹽特性,降低變脫塔底部液位和溶液比重,達(dá)到降低變脫塔阻力的目的。
四、催化劑投加方案:
1、初始配制溶液方案:
DSH催化劑更換調(diào)試周期為10天,初始提濃時(shí)間5天左右,提濃期間總添加量170Kg;脫硫催化劑的添加方式為白班和中班補(bǔ)加進(jìn)入系統(tǒng),夜班不投加,并根據(jù)溶液中催化劑的濃度和出口硫化氫的變化,及時(shí)對(duì)催化劑的加入量進(jìn)行適度調(diào)整。另DSH開(kāi)始投加后,停加原脫硫催化劑。
附:催化劑的添加量表
2、正常生產(chǎn)時(shí)補(bǔ)加催化劑方案:
(1)DSH催化劑每天加入量按5-7.5Kg/d,根據(jù)分析結(jié)果和出口硫化氫結(jié)果進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。
(2)用軟水溶解催化劑,不需要活化,攪拌至wan全溶解后均勻滴加至系統(tǒng)。
(3)脫硫液純堿添加量初始保持不變,隨著DSH催化劑的加入,加堿量根據(jù)溶液堿度分析結(jié)果和出口硫化氫結(jié)果進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。
五、使用DSH高硫容抑鹽脫硫催化劑前后運(yùn)行情況介紹:
投加DSH催化劑前,開(kāi)大溶液泵,溶液循環(huán)量在240m3/h,開(kāi)7支噴射器,再生壓力0.38-0.4MPa,變脫前H2S含量90-120mg/Nm3,變脫后H2S含量24-35mg/Nm3,變脫塔阻力30-35KPa。
2020年10月27日上午開(kāi)始投加DSH催化劑,前3天每天投加40Kg,后2天改為25Kg/d,以后根據(jù)溶液分析情況、脫硫后H2S及硫泡沫情況及時(shí)調(diào)整催化劑的投加量,在投加DSH催化劑期間,出現(xiàn)以下幾方面變化:
1、一直沒(méi)有補(bǔ)充堿,溶液中碳酸鈉含量由4.24g/L提高到6.36g/L,碳酸氫鈉小幅度下降,但溶液中總堿度沒(méi)有太大變化;
2、溶液的PH值由8.09提高到8.62;
3、貧液氧化電勢(shì)電位也由-30mv逐漸提高到+26mv;
4、在入口H2S不變、溶液循環(huán)量不變的情況下,出口H2S出現(xiàn)逐漸下降趨勢(shì),投加DSH催化劑當(dāng)天下午出口H2S就降到10mg/Nm3以下,從第二天開(kāi)始始終穩(wěn)定在5mg/Nm3以內(nèi)。
5、后期為了驗(yàn)證DSH催化劑的性能,采取故意降低變脫溶液循環(huán)量至160m3/h(噴射器減到只開(kāi)4支,因降低溶液循環(huán)量,每天可節(jié)約電費(fèi)約860元左右)、逐步提高變脫前H2S含量至170mg/Nm3、逐漸減少DSH催化劑的投加量(最少時(shí)每天只投加5Kg),降低溶液中DSH催化劑濃度(1.5g/L左右)的方法來(lái)驗(yàn)證,但變脫后H2S還是≤5.1mg/Nm3,且長(zhǎng)時(shí)間控制在1.7mg/Nm3,脫硫效率和脫硫精度得到了保障(變脫后H2S大幅度下降,減輕了H2S對(duì)后工段設(shè)備的腐蝕,同時(shí)也降低了后工段精脫硫劑的用量,但此費(fèi)用難以用具體數(shù)字表示)。
附:DSH催化劑投加前后相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比表
六、應(yīng)用催化劑總結(jié)
DSH高硫容抑鹽脫硫催化劑在該裝置的使用,在所有工況沒(méi)有改變的情況下,只采取更換脫硫催化劑的措施,利用該催化劑硫容高、抑鹽的特性,通過(guò)優(yōu)化溶液組分,大大提高了變脫系統(tǒng)的操作彈性,并減輕了變換氣中CO2對(duì)脫硫系統(tǒng)的干擾影響,在提高脫硫效率、抑制副鹽生成、降低運(yùn)行費(fèi)用等方面取得明顯效果,也為其它企業(yè)解決此類問(wèn)題提供了思路。