某公司是專業(yè)生產(chǎn)刀具及自己做刀片表面處理的。主要是針對SUS420的刀片不銹鋼電解拋光與不銹鋼鈍化,客戶在去年10月份新開槽進(jìn)行不銹鋼電解拋光,一直穩(wěn)定生產(chǎn)。但是最近該客戶反饋,經(jīng)過電解拉絲過的刀片出現(xiàn)氣流紋,后經(jīng)客戶經(jīng)過仔細(xì)排查,將工藝進(jìn)行改進(jìn)后在電解,氣流紋消失了。但在刀片的不固定位置又出現(xiàn)了不同情況的白斑,針對這一問題,客戶尋求到凱盟公司技術(shù)部,希望可以協(xié)助解決此問題。
凱盟公司技術(shù)員在接到客戶反饋后,{dy}時間來到客戶公司,與客戶一起對槽中電解液進(jìn)行檢測排查。技術(shù)員檢測了客戶那邊的指標(biāo)中硫酸占比高達(dá)33%,這個數(shù)據(jù)不是很準(zhǔn)確,后面通過與研發(fā)那邊了解到,在使用新配置的指示劑滴定的時,硫酸的占比會相對偏高,這次剛好就是使用的新配置的指示劑,所以根據(jù)客戶的電解情況,硫酸占比應(yīng)該在25%左右。在看到客戶電解出來有白斑的刀片后,凱盟技術(shù)小哥心里初步判斷是客戶刀片的前處理環(huán)節(jié)中出了問題,之后經(jīng)過對整個工藝的了解,發(fā)現(xiàn)確實(shí)是客戶在對刀片進(jìn)行前處理時,在磨刀過程中,使用的防銹水出現(xiàn)了問題。
只要發(fā)現(xiàn)了問題,再去對癥下藥就不難了,在技術(shù)小哥對防銹水進(jìn)行處理后,不銹鋼電解拋光出現(xiàn)白斑的問題就消失了,客戶又重新穩(wěn)定生產(chǎn)了。